自2021年以来,中铝山东有限公司热电厂(以下简称热电厂)大力推行全要素自主管控理念,紧扣全要素对标工作,聚焦节能增效重点,创新开展节煤、节水、节电、节油、节药剂“五个专班”活动,通过对标管理、工艺优化、修旧利废等举措,累计节能增效500万元。
“五个专班”活动,本着“一盘棋”大局观,打破了车间、科室界线,在全要素自主管控提升的基础上,针对重要节能增效点进行系统整合、重点发力、精准施策,挑战极限降本目标,赋能企业高质量发展。
思想观念转变大
思想是行动的先导。在“五个专班”活动开展初期,热电厂厂部领导班子挂靠各个专班,通过组织开展“赶超标杆我能干成什么”大讨论和“挂图作战、一人一单”实践探索,使全体干部员工的思想观念、行为方式有了很大的变化,逐步实现了从“要我负责”到“我要负责”、从“浅表性”到“深层次”、从“小互动”到“大联动”的转变。
为了把各个专班的作用发挥好,热电厂将“三挂联一同步”绩效考核办法与“五个专班”活动相结合,搭建“人人盯着指标干、收入按照指标算、业绩依据指标评”的绩效考核新模式。该厂设立专班先进激励奖,对“五个专班”对标先进、管理提升、效益评估精准激励,最大限度地激发专班成员的积极性和创造性,优化管理模式,提升工作质量。
热电厂把每个专班作为一个项目,做实做细“一项一单”。“每个专班都制订详细的作战图,倒排工期,定责到人。”热电厂党委书记、厂长阎长春介绍。每个专班挂图作战,定责、定人、定时限,围绕职责转、扭住措施干、按照时限卡;针对生产难点、节能“出血点”,与一线员工沟通交流,了解措施落实过程中存在的问题,与员工一起想办法解决,切实达到优化改善生产流程及指标的目的。特别是由车间牵头的节电、节水、节煤专班,不是站在一个车间的角度思考问题,而是站在全厂的角度,在全流程上发现问题、解决问题,增强了统筹协调力,提升了工作效率。2021年下半年,煤炭价格持续上涨,作为节煤专班负责人,该厂燃料站主管顾铁伟,在做好车间原煤掺配、存储管理工作的同时,为了降低原煤成本,他带领专班人员多次到网上查阅、实地考查适合机组的煤种,积极与公司有关部门交流沟通。在公司大力支持下,去年10月份,该厂购进1万吨汽车烧成煤替代火车烧成煤,每吨降低成本600元。截至目前,这项改变累计降低成本720万元,为原煤降本作出了重要贡献。
对标指标进步快
2021年初,热电厂将“五个专班”活动与“挂图作战,一人一单”重点工作进行全要素对标,分别对各个专班指标进行细化分解,形成49个关键指标、26个重要指标、35小指标的指标体系,与先进单位对标后制订节约优化措施36项,形成全要素对标清单。为确保按时、按质推进,每个专班还建立了“周对标、月总结、季考核”工作机制,强力推进、精准落实,对标指标逐月持续向好,多项指标明显优化,锅炉排污率、制水酸碱单耗等指标达到最佳水平。
节水专班由化学车间牵头主抓,涉及全厂20余个水质指标。为统筹调控各方水质消耗,节水专班建立了水量调整模型图,先在模型图上虚拟调控,经过多次开会研讨,实施了高温混床正洗水改用二期和三期除盐水、降低8#混床再生耗水、凉水塔排污、水处理反洗回收水补入冷却水箱等措施,制水耗水率、制水酸碱耗等指标得到极大优化,年可降本50余万元。“原来只是在本车间进行水质调控,算个小账;现在站在全厂的高度算水耗总账,才发现水耗千头万绪,具有多面性、隐蔽性,还有许多‘出血点’有待深挖治理,我们任重而道远!”化学车间主管王鹏感叹道。
针对药剂费用占比较大的炉内水处理药剂,节药剂专班通过增加分析取样化验频次、调整加药泵频率、与商家积极做好配方比例调整等精控措施,使各项运行指标保持最佳状态,实际用药比服务商调试时的最好纪录每月减少1.2吨,年降本57.6万元。该专班还联合开展各类药剂进货、验收、使用、配制等全过程监督,确保药剂保质保量、使用无浪费。
“节油不是少用油,而是通过规范用油,减少故障率,达到设备长周期运行,起到提质增效的作用。”节油专班负责人武洪涛介绍。该专班通过在全厂开展设备润滑培训,不断提高员工对润滑重要性的认识,并在工作中严格落实定点、定质、定时、定量、定人的“五定”润滑要求,避免浪费,实现润滑“零”故障。该专班还深挖降本空间,将关停机组的汽轮机油经过滤净化,重新用到其他汽轮机上,节约费用近9万元。
工艺创新招法多
热电厂原有ф3000高温混床5台,设计进水温度≤60℃,为满足水温要求,需要掺配低温水进行调节,但由此造成混床运行时长缩短、再生频繁。如何降低水耗和热量损失,成为节水专班需要迫切解决的难题。该专班从小指标、小费用、小技改、小流程、小事件着手,通过技改小组核算,确立了以除盐水替代凝结水作为正洗水的可行性方案。技改后,二期除盐水母管直接接入高温混床入口管,施工费用不到3万元。改造完成后,混床正洗时长减少36%,不仅有效提高了劳动生产效率,而且每月减少高温凝结回水用量2000吨。相较于2020年,该项技改实现降本增效80.57万元,做到了“小投入产出大效益”。
针对目前6#、7#汽轮机组厂内管网阻力大,导致背压排汽不畅,影响发电负荷的“卡脖子”问题,节电专班多次组织相关单位进行专题研究,积极与上级部门沟通,高效推进“汽轮机排汽工艺改造提升发电能力”项目,通过新建、融合排汽管道等工艺改造,降低汽轮机排汽口到供汽管网压差,全面减少汽机排汽阻力。该项目实施后,机组电负荷平均提高了1.1MW,年创效258万元。该项目还获得了中铝山东有限公司2021年度“金点子奖”。
节约无止境,奋斗正当时。“面对当前严峻的经营形势,我们将持续推进‘五个专班’活动,拓宽工作思路,激发内生动力;要做实做优挖潜节能工作,大力实施‘短平快’项目,干出加速度,跑出新赛道,为全面完成2022年挂图作战目标打下坚实基础!”阎长春信心满满地说。
(张开亮 张颖)